據中國科學院網站消息,我國科學家在稀土電驅開采技術方面取得新的重要進展,克服了規模化應用的技術瓶頸,使稀土采收率大于95%,浸取劑用量減少80%,開采時間縮短70%,所需電能節約60%,向環境排放的氨氮量降低95%,表現出潛在的經濟可行性。1月6日,相關研究成果在線發表在《自然-可持續性》(Nature Sustainability)上。
廣州地化所朱建喜研究員、何宏平院士團隊通過深入凝練科學問題與核心技術攻關,進一步發展和完善稀土電驅開采新技術。研究通過研發新型防腐蝕低阻耗的惰性導電材料,設計高壓防滲策略,以及創新性地采用周期性交替通電方法,將該技術成功應用于5000噸土方規模的稀土礦中試開采。
風化殼型稀土礦是我國優勢礦種,為全世界提供了90%以上的中重稀土。然而,傳統的風化殼型稀土開采工藝——銨鹽原地浸取技術存在生態環境破壞嚴重、浸出周期長、資源利用效率低等問題,2018年以后已被我國禁用。
為解決風化殼型稀土礦綠色高效開采問題,2023年中國科學院廣州地球化學研究所率先提出了綠色、高效、經濟和快速的電驅開采技術理念,完成了原理可行性驗證并取得了初步的實驗成果。而在實際應用過程中,該技術面臨一系列問題和挑戰,主要包括電極在潮濕和侵蝕性環境中長期運行的穩定性、大規模礦區應用時可能出現的浸出液泄漏,以及地下水文條件和礦體結構對稀土采收率的復雜影響。
針對常規金屬電極在土壤環境中易被腐蝕的問題,該團隊開發了新型塑料導電電極。這一電極具有優異的導電性和良好的耐電流沖擊能力。同時,由于塑料表面的疏水性,該電極能夠防止電化學腐蝕和減少水電解,同時因柔韌性可以更緊密地貼合礦體表面,從而提高電驅開采過程的效率。
實際礦山結構復雜、裂隙發育嚴重,浸取劑和稀土浸出液在重力作用下常沿著裂隙快速遷移、泄露、導致稀土采收率降低。為此,該團隊設計了高壓防滲策略,通過高壓電場將浸出液封閉在指定收集區,同時利用電遷移和電滲原理控制稀土浸出液向集液池定向遷移。這一創新策略有效避免了傳統開采中的“跑冒滴漏”,解決了傳統開采中稀土浸出液無序流動和環境污染的難題,為高效、安全的稀土開采提供了創新性解決方案。
在實際開采過程中,電極數量眾多并相互干擾,且長時間通電會引起電荷累積,降低通電效率并增加能耗。為此,該團隊設計了周期性交替通電方法。通過周期性切換陽極與陰極,有效減少了電極極化現象,提升了電流效率。同時,通過給局部區域輪換通電,利用停電期間的額外擴散作用促進了浸取劑和稀土離子的交換反應,提高了稀土采收率。相比給全區域同時通電,該方法可節約60%的電能,顯著降低了成本。
通過60天的通電開采,工業試驗的稀土采收率達到95%以上。環境監測結果表明,地下水和地表水中的氨氮排放量相比傳統開采工藝減少了95%,極大降低了稀土開采的環境影響。同時,電驅開采技術展現出潛在的經濟可行性和環境優勢。
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