在中國石化乙烯原料結構優化專項競賽中,上海石化不僅2013、2014年連續兩年奪得冠軍,且噸乙烯原料成本指標也不斷下降,2014年比2013年下降了近1.8%。
據了解, 在2012年底上海石化煉油改造工程投產后,該公司年原油加工能力超過1500萬噸,原油采購量增加50%以上,這為充分利用石油中的副產物做乙烯原料創造了條件。此外,許多新建裝置在生產運行中,產生大量可作乙烯原料的加氫尾油、輕烴和富乙烯氣等,為乙烯原料優化打入了一劑強心針。
上海石化2號烯烴裝置是該公司目前生產乙烯的唯一裝置,至今已運行25年。由于原料結構的變化,裝置的相關設備要適應這一變化,需要職工在生產操作上付出更多,態度上更加一絲不茍。比如,由于原料中重質組分大量減少,氣相組分的增加,導致集冷水塔油水界面無法自行建立起來,為讓裝置平穩運行下去,需要通過外部操作,往塔里添加汽油。此外,裝置在25年里歷經多次改造,裂解爐爐型較多,操作難度較大。但是,裝置人員通過優化運行,把這一劣勢轉化成了優勢:根據每一臺裂解爐實際情況,私人定制一套操作方法和原料適應范圍,做到因地制宜,讓裝置的原料選擇范圍更加廣闊。
為保證裝置安穩生產,裝置堅持從嚴管理,做到賞罰分明。2014年伊始,裝置便從規范“現場巡檢”、“工藝抄表記錄”、“現場施工作業”抓起,完善工作紀律、勞動紀律的檢查制度,加大違規違章處罰力度。此外,裝置還認真開展“HSE隱患大家找”活動,建立激勵機制。一年下來,裝置共收集“HSE觀察卡”2643張、活動建議540項、獎勵234人次,裝置未發生一起非計劃停車,未出現一起公司級安全環保事故。
2014年,化工市場遭遇寒冬,而乙烯的情況則相對較好。為此,上海石化2號烯烴聯合裝置全力以赴,讓裝置吃飽喝足,開足馬力多產乙烯,力保經濟效益。去年11月上旬,裝置老區開始停車檢修,裝置組織專業技術人員制定停車方案、檢修方案,并克服時間緊、任務重等困難,最終耗時13天完成檢修任務,比原計劃提前了2天,為提高乙烯年度產量贏得了時間。裝置老區經過檢修,也煥發出了青春,以往的小毛病不在了,運行起來更加生龍活虎。
據統計,上海石化2號烯烴聯合裝置2014年生產乙烯80萬噸,其中12月份單月乙烯產量高達73203噸,日均乙烯產量2361噸,創下歷史新高。
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