4月17日訊 全天候盯住裝置1%的原油設防值,將“細糧”與“粗糧”精心摻兌調和,既保證了裝置安全平穩生產,又創造了可觀的經濟效益——滄州煉化瞄準原料下工夫做文章,將不同品種的優劣原油實施調和,在裝置加工量基本相同情況下,僅4個月時間就降低成本上千萬元,在生產和經營上將“經營一元錢,節約一分錢”的理念實現了有機統一。
滄煉目前加工的幾個原油品種中,勝利原油由于酸值很高,裝置難以加工,但其價格優勢明顯,每噸相差數百元。圍繞如何將進裝置的原油酸值控制在1%以內,保證生產裝置安全平穩運行,同時有效降低成本增加效益這個主題,滄州煉化經過反復分析論證,決定利用幾個中間原料罐,將性質較好的蒙古原油和阿曼原油與勝利原油實施摻兌調和,最大限度多吃“粗糧”,降低成本,實現原料的精耕細作。
調和過程中,承擔任務的油品一車間將“經營一元錢,節約一分錢”的理念落實到細微處。他們自我加壓,嚴格限定了“調和后的原油酸值既不大于1,又不低于0.9,以最大限度多摻兌劣質原油”的標準。車間把該指標作為班組“扛紅旗 爭第一”考核的重要內容,規定中間原料罐內酸值如果控制在0.9-1.0之間,每成功調和一罐原油多獎勵10元;如果控制在0.85-0.9之間,每罐則扣罰獎金5元;如果調和后酸值大于1.0或小于0.85,則扣罰獎金10元。該舉措有效調動了操作人員的積極性和主動性,他們根據輸送進廠的每個批次的不同原油品種,精確選擇和控制調和區間,幾個班組開動腦筋發掘潛力,八仙過海各顯其能,創造了很多非常實用的土辦法,調和合格率逐月提升,今年一季度總合格率由去年年底的80%提高到98%以上,其中3月份調和原油33罐次,合格率達到100%。
同時,車間技術人員則緊盯每個批次的原油性質變化,每天第一時間查閱和比對原油酸值指標,為各班組準確調和提供科學可靠依據。當發現原始數據出現異常時,便主動增加化驗樣品進行對比。通過對大量化驗成績與相應原油品種的比對分析摸索,他們摸清了各種進廠原油的基本性質和規律,即使出現意外特殊情況時,也能根據原油性質及時調整調和比例。例如,3月13日進廠原油的初始酸值為1.29,明顯高于正常數值,他們立即加點采樣,對前后幾個不同的數值進行分析比對,最終決定按1.23平均值實施調和。結果,調和后的原料罐內酸值為0.94,完全滿足了生產裝置要求。
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