本報(bào)訊 近日,揚(yáng)子石化依托先進(jìn)流程模擬技術(shù),成功破解芳烴廠二甲苯裝置生產(chǎn)能耗與物耗偏高的難題。8月以來,該裝置產(chǎn)品收率同比提升0.3%,能耗和物耗持續(xù)下降,其中能耗達(dá)到歷史最佳水平,預(yù)計(jì)每月可創(chuàng)效280余萬元,實(shí)現(xiàn)裝置節(jié)能增效。
今年以來,該裝置精餾塔對二甲苯含量不斷攀升,常規(guī)調(diào)節(jié)措施收效甚微。揚(yáng)子石化迅速組建專業(yè)團(tuán)隊(duì),對該塔運(yùn)行狀況進(jìn)行深度剖析。通過構(gòu)建精準(zhǔn)模型,建立快速溝通反饋機(jī)制,多次開展技術(shù)研討交流,發(fā)現(xiàn)精餾塔壓力表故障、原料與進(jìn)料檢測方法不同導(dǎo)致計(jì)算存在偏差。
他們根據(jù)模擬結(jié)果對精餾塔參數(shù)進(jìn)行精細(xì)調(diào)整。調(diào)整后,塔頂對二甲苯含量下降10%,塔底對二甲苯收率上升,有效降低了能耗與物耗。同時(shí)根據(jù)模擬結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化,在保證產(chǎn)品質(zhì)量基礎(chǔ)上,降低精餾塔回流量,從而降低燃料氣用量。截至目前,二甲苯裝置實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定運(yùn)行,二甲苯收率穩(wěn)步提升。
(孔祥力 姜可凡 陶 炎)
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