????中國(guó)石化新聞網(wǎng)訊(楊建熙)塔河采油一廠天然氣處理站30萬(wàn)方輕烴回收裝置于2000年11月投產(chǎn),在投產(chǎn)初期,該裝置采用相對(duì)落后的單純膨脹機(jī)制冷工藝,制冷溫度在60℃左右,C3+收率在60%左右,日產(chǎn)輕烴約16噸,液化氣約18噸。為了能夠提高裝置處理效果和站內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益,該站于2008年對(duì)該裝置進(jìn)行了制冷技術(shù)改造。他們充分利用新建50萬(wàn)方輕烴裝置的丙烷輔助制冷系統(tǒng),將30萬(wàn)方裝置單純膨脹機(jī)制冷工藝升級(jí)改造為膨脹機(jī)制冷工藝+丙烷輔助制冷工藝,增加制冷深度和系統(tǒng)冷量,增大表面增發(fā)器換熱功率,冷熱介質(zhì)充分換熱,提升系統(tǒng)整體效率,從而達(dá)到增加輕烴和液化氣產(chǎn)量以及C3+收率的良好效果。近日,筆者對(duì)該裝置運(yùn)行狀態(tài)和處理效果進(jìn)行了探訪,了解到經(jīng)制冷技術(shù)改造裝置運(yùn)行三年以來(lái),該裝置各項(xiàng)參數(shù)及輕烴、液化氣產(chǎn)量穩(wěn)步上升,C3+收率在84%以上。
????筆者了解到,在裝置改造之前,該裝置所使用的循環(huán)水表面蒸發(fā)器已經(jīng)使用了8年,管束腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重,換熱效率也隨之下降,同時(shí),該站50萬(wàn)方輕烴裝置擴(kuò)建工程投產(chǎn)后,其膨脹機(jī)潤(rùn)滑油和脫丁烷塔頂冷凝器也采用循環(huán)冷卻水換熱制冷,與30萬(wàn)方裝置共用一個(gè)循環(huán)水表面蒸發(fā)器,增加了表面蒸發(fā)器的熱負(fù)荷。裝置循環(huán)水一直處在40℃~52℃的高溫狀態(tài)運(yùn)行,從而使裝置中各冷換設(shè)備處于高溫運(yùn)行狀態(tài),特別是30萬(wàn)方裝置脫丁塔塔頂冷凝器的運(yùn)行溫度嚴(yán)重偏高(實(shí)際運(yùn)行溫度為50℃~62℃,設(shè)計(jì)溫度為45℃),嚴(yán)重影響產(chǎn)品收率和質(zhì)量。更會(huì)影響到設(shè)備的本質(zhì)安全。
????其次,由于環(huán)境溫度的影響大,給裝置運(yùn)行又帶來(lái)了不穩(wěn)定因素,在冬季,該裝置膨脹機(jī)制冷溫度最低能達(dá)到-80℃,裝置C3+收率78%左右;但在夏季生產(chǎn)時(shí),由于環(huán)境溫度較高,循環(huán)水溫度上升,膨脹機(jī)制冷溫度只能達(dá)到-55℃左右,裝置C3+收率56%左右。裝置在夏季與冬季生產(chǎn)相比,每天輕烴產(chǎn)量減少約1~2噸,液化氣產(chǎn)量減少約6~8噸。
????據(jù)介紹,經(jīng)過(guò)把該裝置單純膨脹機(jī)制冷工藝,改造為膨脹機(jī)制冷工藝+丙烷輔助制冷工藝后,以上的各種不利因素便迎刃而解,截至目前,30萬(wàn)方輕烴處理裝置改造投產(chǎn)后,該裝置循環(huán)水溫度由40℃~52℃降低到24℃~30℃,裝置制冷溫度由改造前的-51℃~-65℃下降到-85℃~-90℃。冬季生產(chǎn)在丙烷輔助制冷系統(tǒng)未投運(yùn)的情況下,制冷溫度能達(dá)到-80℃~-85℃,輕烴日產(chǎn)由16噸上升到17.5噸以上,液化氣日產(chǎn)由原來(lái)的18噸上升到25噸左右,C3+收率由原來(lái)的60%左右上升到84%以上,并且取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
????該站運(yùn)行室人員為筆者算了一筆賬,按照液化氣日增7噸,輕烴日增1.5噸來(lái)計(jì)算,年增輕烴、液化氣3017.5噸,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益達(dá)千萬(wàn)以上。截至目前,該裝置運(yùn)行平穩(wěn),安全運(yùn)行已達(dá)3800天以上。
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