????中國石化新聞網訊(陳莉?陳福生)11月12日,安慶石化煉油一部裂解裝置技術人員針對干氣、液化氣中硫含量呈現上升趨勢,開出“新處方”,對干氣、液化氣脫硫系統進行優化調整,使干氣中硫化氫含量由原來的20毫克/立方米下降到0毫克/立方米,液化氣中的總硫含量也由原來的20毫克/立方米下降到10毫克/立方米。同時,溶劑再生塔403底所消耗的熱源蒸汽也由原來的5噸/小時下降到4.2噸/小時。達到了提質又節汽的雙重效果。
????穩定系統來的干氣、液化氣中含有少量的硫化氫等酸性物質,易污染環境和腐蝕設備。裂解裝置采用將干氣、液化氣在各自吸收塔內與貧胺液逆流接觸以達到凈化的目的。同時,吸收了硫化氫等物質的富胺液,在溶劑再生塔403經高溫低壓釋放出酸性氣體,可逆生成貧胺液作為吸收劑進行循環使用。
????如溶劑再生塔403的再生效果不好,可直接導致吸收劑貧胺液的吸收效果,造成干氣、液化氣中硫含量上升。為提高溶劑再生塔的蒸發性能,保證貧胺液的吸收能力,最直接的手段就是增大塔底熱源蒸汽量。但此舉會增加裝置的能耗。為化解這一矛盾,該裝置技術人員開出“新處方”,帶領精制崗位人員關再生塔頂回流冷卻器的循環水量,將回流冷后溫度由25℃提至31℃,以提高溶劑再生塔的溫度,提高再生能力,從而保證貧胺液的吸收效果。