武漢乙烯烯烴分部優(yōu)化操作、運(yùn)行和原料結(jié)構(gòu),及時(shí)調(diào)整裂解爐運(yùn)行模式,提高裝置生產(chǎn)負(fù)荷,2016年12月份乙烯產(chǎn)量高達(dá)76688噸,創(chuàng)下了單月最高紀(jì)錄。
為清除制約裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行的障礙,裝置成立技術(shù)攻關(guān)小組,以問題為導(dǎo)向,逢山開路,遇水搭橋。在解決裝置裂解爐深度不夠的問題時(shí),裂解爐攻關(guān)小組查閱文獻(xiàn),利用流程模擬軟件進(jìn)行建模,并向系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位取經(jīng),查找裂解深度產(chǎn)不夠的原因,對癥下藥,順利將問題解決,提高了乙烯收率近0.5個(gè)百分點(diǎn)。除此之外,還攻關(guān)解決了裂解氣壓縮機(jī)軸溫高、稀釋蒸汽發(fā)生器內(nèi)漏等問題,打通了裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行的“任督二脈”。
裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行是產(chǎn)量提升的基本保障,為此,乙烯裝置充分調(diào)動(dòng)員工的積極性,加強(qiáng)工藝紀(jì)律和勞動(dòng)紀(jì)律的執(zhí)行力度,加大巡檢力度,確保巡檢質(zhì)量,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置各類隱患。12月份,裝置組織高空巡檢;及時(shí)處理生產(chǎn)運(yùn)行中不穩(wěn)定因素,保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行。收到操作心得和優(yōu)化建議共26項(xiàng),其中的3項(xiàng)得到大力實(shí)施,極大消除了安全隱患。同時(shí),針對裝置丙烯精餾塔負(fù)荷大的問題,積極推進(jìn)優(yōu)先調(diào)整思路,消除了生產(chǎn)瓶頸,為裝置安穩(wěn)運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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