重整是安慶石化生產(chǎn)高辛烷值汽油的關鍵裝置之一。近期,安慶石化重整原料氮含量達到裝置投產(chǎn)以來的歷史最高,達到5.1ppm,遠高于加工方案原料氮含量4.0ppm的指標。為確保裝置生產(chǎn)穩(wěn)定、成品汽油合格出廠,重整專業(yè)技術人員和操作人員共同努力、精心操作,多管齊下,最大限度減少原料高氮對催化劑的不利影響,以保證裝置長周期運行。日前,重整加工高氮原料已逾一周,尚未對重整各反應器床層產(chǎn)生明顯影響,裝置仍維持較高負荷生產(chǎn)。
原料高氮情況如仍持續(xù),必將影響裝置加工負荷、長周期運行,甚至可能導致非計劃停工。在煉油二部的高度重視下,工藝技術人員配合、一線操作人員加大監(jiān)控力度,積極做好原料監(jiān)控,原料一旦換罐,及時和調度聯(lián)系,取得分析數(shù)據(jù);一旦發(fā)現(xiàn)氮含量超標,立即匯報調度,2小時后即對精制油加樣分析,并向專業(yè)組匯報相關情況。同時,對預加氫系統(tǒng)、蒸發(fā)塔實行平穩(wěn)操作,加強重整各反溫降、溫度、壓力等參數(shù)監(jiān)控,將重整第一反應器床層溫降變化作為重點監(jiān)控;及時監(jiān)控氫氣組成變化,對重整增壓機出口壓力變化實行不定期監(jiān)控。結合該部出臺的新規(guī)定,操作人員對關鍵設備加熱爐進行特護,每隔4小時檢查爐膛燃燒狀況、對加熱爐爐體各部位測溫,保證各設備穩(wěn)定安全運行,最大限度確保裝置安全穩(wěn)定。
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